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純水設(shè)備解讀:火力發(fā)電機(jī)組煙氣脫硫系統(tǒng),石灰石-石膏濕法FGD脫硫工藝解讀

2019/9/9 21:18:03      點(diǎn)擊:
 ru上海水處理設(shè)備網(wǎng)m.esdzu.com】以火力發(fā)電機(jī)組煙氣脫硫系統(tǒng)為例,從實(shí)際運(yùn)行維護(hù)角度來分析由于激進(jìn)脫硫廢水系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理、設(shè)備故障率高,通過多次對脫硫廢水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化技改,降低廢水系統(tǒng)來水含固量,從而保證了廢水系統(tǒng)正常運(yùn)行,降低了脫硫廢水系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)本錢,最后提出了運(yùn)行解決方法和建議。同時(shí)為后續(xù)廢水零排放奠定了良好基礎(chǔ)。

一、系統(tǒng)概述

前言:

火力發(fā)電機(jī)組煙氣脫硫系統(tǒng)采用典型的石灰石-石膏濕法FGD脫硫工藝技術(shù),主要是采用石灰石(CaCO3作為脫硫吸收劑,此脫硫工藝不可防止發(fā)生脫硫廢水。兩套濕法脫硫系統(tǒng)共設(shè)置一套脫硫廢水裝置,脫硫廢水水源來自石膏旋流器溢流, 純水設(shè)備采用保守的脫硫廢水處置工藝(三聯(lián)箱工藝)設(shè)計(jì)廢水處置能力為22.8t/h處置完的脫硫廢水經(jīng)過高壓廢水提升泵外排至6公里以外的灰場進(jìn)行灰場抑塵。

二、原廢水系統(tǒng)存在主要問題:

1.廢水加藥計(jì)量泵隔膜頻繁發(fā)生泄漏、不出力現(xiàn)象,不能夠連續(xù)性給廢水系統(tǒng)加藥。

2.板框壓濾機(jī)、污泥輸送泵故障率較高,且操作量較大,無法保證濃縮廓清池內(nèi)污泥排出,進(jìn)而影響廢水沉降速度。

3.廢水來水是從石膏旋流器溢流至廢水緩沖箱,濃度較低石膏漿液,密度1050Kg/m3再通過廢水緩給料泵打至廢水旋流器,廢水旋流器溢流至廢水處置系統(tǒng),現(xiàn)場多次監(jiān)測廢水水源,密度為1040Kg/m3左右,含固量3.7%廢水系統(tǒng)不能連續(xù)出廢水,不能有效控制吸收塔漿液內(nèi)有害離子濃度。

三、前期改造狀況:

脫硫廢水系統(tǒng)由于加藥設(shè)備、板框壓濾機(jī)、污泥輸送泵軸套故障率較高、設(shè)備不能長周期穩(wěn)定運(yùn)行,繼續(xù)加藥無法保證,無法滿足設(shè)計(jì)廢水處置能力。 純水設(shè)備為保證脫硫吸收塔石膏漿液品質(zhì),脫硫廢水每日廢水排放量為400m3左右,存在問題是出水水質(zhì)濁度較大。為解決此現(xiàn)象,采取了以下措施:

1.由于廢水系統(tǒng)加藥設(shè)備可靠性較差,繼續(xù)加藥無法保證,為確保廢水加藥量2011年在三聯(lián)箱頂部加裝三個(gè)藥桶,直接在三聯(lián)箱頂部配置廢水藥品。藥品通過自流方式向三聯(lián)箱內(nèi)加藥,藥量大小由閥門進(jìn)行控制

通過此改造后脫硫廢水加藥量增加,脫硫廢水水質(zhì)較前期有了改善,但需要在廓清內(nèi)經(jīng)過一段時(shí)間沉淀才干保證清水外排。廢水系統(tǒng)間斷運(yùn)行,每日廢水外排量約為200m3目測為清水)無法滿足兩套脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí)脫硫廢水處置藥量增加,運(yùn)行利息較高,經(jīng)過核算脫硫廢水藥劑使用情況氫氧化鈣3.1kg/t,絮凝劑使用量0.2kg/t助凝劑使用量0.5kg/t廢水處置利息約為12/噸。

22014年由于灰場反饋廢水排放水質(zhì)較差,方便于拉運(yùn)處理。經(jīng)過廠里研究決定從濃縮廓清池底部加裝兩臺廢水排出泵,將一局部脫硫廢水排至廠內(nèi)灰?guī)煊糜诟苫覕嚢杓訚裼盟硪痪植咳耘胖粱覉鲞M(jìn)行抑塵,采取此措施后降低了灰場的排水壓力。

通過以上改造,局部脫硫廢水用于灰?guī)旄苫壹訚窈螅珡S的水平衡得到一定的改善,但由于脫硫廢水來水含固量較大,導(dǎo)致外排水水質(zhì)濁度較大。不符合廢水排放規(guī)范。

四、本次對脫硫廢水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化的工作:

隨著國家對各種污染物的排放規(guī)范逐步提高,環(huán)保形勢越來越嚴(yán)峻,613日生產(chǎn)早會提出脫硫廢水排放必需達(dá)標(biāo)排放。同時(shí)設(shè)備部、發(fā)電部、安環(huán)部等部門進(jìn)行監(jiān)督。逐步對系統(tǒng)進(jìn)行排查優(yōu)化。

1.加強(qiáng)廢水系統(tǒng)調(diào)整,脫硫廢水PH值控制9.0以上運(yùn)行, 純水設(shè)備原三聯(lián)箱頂部加藥桶進(jìn)行加藥,同時(shí)恢復(fù)各計(jì)量泵使用。有機(jī)硫計(jì)量泵、聚鐵計(jì)量泵、助凝劑計(jì)量泵分別兩臺泵同時(shí)運(yùn)行,通過加大藥劑用量,將廢水PH值控制在9-10之間,絮凝劑加藥量每天使用45kg,助凝劑加藥量每日使用量75Kg左右,脫硫廢水系統(tǒng)只能間斷運(yùn)行,能夠保證每日240m3清水外排。

2.鑒于在原廢水系統(tǒng)系統(tǒng)中無論采取何種調(diào)整手段,都無法保證合格脫硫廢水每日外排量大于400噸(保證每日廢水排放量400m3可控制吸收塔漿液Cl-含量低于7000mg/L考慮事故漿液箱經(jīng)常為空置狀態(tài),可將其靈活運(yùn)用。

1機(jī)組停運(yùn)期間作為漿液貯存。

2機(jī)組正常運(yùn)行期間將吸收塔漿液打至事故漿液箱,停運(yùn)攪拌器自然沉淀廓清清水,用于廢水外排使用。

經(jīng)過計(jì)算事故漿液箱容積為156m3/米,每天從事故漿液箱排放2米廓清液就可維持吸收塔漿液內(nèi)離子濃度,因此對事故漿液箱進(jìn)行了如下技改:

事故漿液箱2米、4米、6米處加裝閥門、管道聯(lián)通至廢水貯存池、脫水區(qū)地坑。事故漿液箱內(nèi)上部廓清石膏漿液(清水)排至廢水貯存池進(jìn)行外排。為縮短沉降時(shí)間同時(shí)考慮將事故漿液箱內(nèi)上部濃度較小的漿液(化驗(yàn)密度低于1030Kg/m3排至脫水區(qū)地坑,通過脫水區(qū)地坑泵打至三聯(lián)箱內(nèi)進(jìn)行處置。

事故漿液箱1米加裝閥門、接臨時(shí)管道、主要用于將底部沉積的石膏進(jìn)行排放。

將事故返回泵入口管道技改至石膏旋流器, 純水設(shè)備可將事故箱漿液直接脫水或排至吸收塔內(nèi)雙重作用。事故漿液箱上部廓清水排完之后對事故漿液箱攪拌器進(jìn)行盤車,并啟動事故漿液箱攪拌器將底部沉積的石膏進(jìn)行攪拌后進(jìn)行石膏脫水或返塔,將事故漿液箱排空。

依照以上方案對事故漿液箱進(jìn)行優(yōu)化后,將吸收塔漿液排至事故漿液箱9米處,停運(yùn)攪拌器進(jìn)行自然沉淀,沉淀6小時(shí)后打開1米處閥門排出濃度較大的漿液,事故漿液箱排至8米時(shí)關(guān)閉閥門繼續(xù)漿液沉淀,經(jīng)過約60小時(shí)沉淀后6米處為清水進(jìn)行排放。由于自然沉淀時(shí)間較長,也通過地坑向事故漿液內(nèi)加脫硫廢水藥劑,但仍需約48小時(shí)的沉淀才干保證清水外排。

通過多次試驗(yàn)通過利用事故漿液箱進(jìn)行漿液自然沉淀外排上部廢水,此項(xiàng)工作取得了初步效果,但由于沉淀時(shí)間較長,無法維持吸收塔漿液離子濃度。

3.組織召開專題會統(tǒng)一思路,查閱相關(guān)資料、對脫硫系統(tǒng)進(jìn)行剖析、并對現(xiàn)場吸收塔漿液、石膏旋流器溢流、廢水旋流器溢流、濾液等取樣化驗(yàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測,進(jìn)行分析。最終確定了以下系統(tǒng)優(yōu)化方案。

脫硫廢水系統(tǒng)優(yōu)化思路:

1必需進(jìn)一步降低脫硫廢水來水水質(zhì)濃度、含固量。2確保脫硫廢水發(fā)生量能夠達(dá)到22T/h

2通過對現(xiàn)場數(shù)據(jù)監(jiān)測,分析,查閱石膏旋流器資料、真空皮帶脫水機(jī)相關(guān)資料,每臺氣液分離器產(chǎn)生的濾液為10m3/h,而真空皮帶脫水機(jī)氣液分離器內(nèi)液體是通過濾布過濾后的濾液、此濾液內(nèi)各離子含量較高、含固量較低。經(jīng)過多次監(jiān)測氣液分離器內(nèi)濾液密度為1030Kg/m3離子含量與吸收塔漿液離子含量基本一致,且雜質(zhì)含量較低。故對此進(jìn)行優(yōu)化、試驗(yàn)。

1將原真空皮帶脫水機(jī)AB氣液分離器濾液至濾液箱管道技改至脫硫廢水緩沖箱1米處(保管原來管道加裝閥門,可靈活切換)降低脫硫系統(tǒng)廢水來水濃度。

2把脫水系統(tǒng)石膏旋流AB溢流管由原來去脫硫廢水緩沖箱技改到濾液箱。確保廢水緩沖箱內(nèi)低濃度、高離子含量漿液。

3考慮到單臺皮帶機(jī)運(yùn)行無法保證廢水緩沖箱流量,將事故漿液箱漿液自然沉淀,上清液密度至1030Kg/m3通過事故漿液箱6米口將漿液排至脫水區(qū)地坑,脫水地坑泵入口加裝三通至廢水緩沖箱,經(jīng)廢水旋流器進(jìn)入廢水系統(tǒng)進(jìn)行處置。大大縮短了事故漿液箱沉淀時(shí)間,出廢水的同時(shí)事故漿液箱會有1米清水可直接外排。

4最后認(rèn)真考慮對AB石膏旋流器底流進(jìn)行聯(lián)通, 純水設(shè)備經(jīng)過運(yùn)行試驗(yàn)兩臺真空皮帶脫水機(jī)同時(shí)運(yùn)行,每小時(shí)產(chǎn)生的脫硫廢水為20m3/h確保廢水發(fā)生量。

通過以上系統(tǒng)優(yōu)化后,廢水旋流器溢流至廢水箱的密度控制在1020Kg/m3以下,利用三聯(lián)箱頂部的加藥桶將藥品連續(xù)加入,目前平均每天合格脫硫廢水排放量為430噸,吸收塔內(nèi)離子含量也得到很好控制,完全改變了前期石膏含水率較大的問題。

五、改造后優(yōu)點(diǎn):

脫硫廢水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化后,通過近段時(shí)間的運(yùn)行觀察、相比前期脫硫廢水系統(tǒng)主要有以下優(yōu)點(diǎn):

1.系統(tǒng)優(yōu)化后,脫硫廢水系統(tǒng)能夠連續(xù)運(yùn)行,每日合格脫硫廢水排放量為400噸以上,能夠?qū)⑽账䞍?nèi)各離含量控制在合格范圍之內(nèi)。

2.停運(yùn)了板框壓濾機(jī)系統(tǒng),將廓清池底部污泥(石膏沉淀物)通過吸收塔地坑回吸收塔,減少了運(yùn)行人員操作量。

3.廢水系統(tǒng)的投運(yùn)時(shí)間可控,設(shè)備的可靠性、靈活性大大提高。

4.脫硫廢水藥劑利息下降,目前廢水藥劑使用情況氫氧化鈣1.4kg/t,絮凝劑使用量0.1kg/t助凝劑使用量0.23kg/t廢水處置利息約為5.4/噸。

5.通過對此次系統(tǒng)的技改,從目前運(yùn)行情況來看較前期未改造之前,處置每噸脫硫廢水可節(jié)約成本6.6元,每月可節(jié)約7.9萬元。每年可節(jié)約藥品費(fèi)用約94.8萬元。

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